Elimdeki Futaba T6EXHP kumandada Uçuş Modu olarak 2 pozisyon oluyordu... Bunu arttırmak istedim... Yeni kumandalar 250 TL civarındaydı... Ben de kendim yapmaya karar verdim...
Böylece bu ara, elimdeki Art-Tech ve Funtaba kumandalarımdaki kanalları arttırmak ve analog 3 pozisyonlu switch yapmak için Arduino ile devre ve program yapmakla geçti...
Bkz: http://deneme214.blogspot.com.tr/p/blog-page.html
Başlangıç...
Bismillahirrahmanırrahiym...
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile...
Yayına başlıyoruz...
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile...
Yayına başlıyoruz...
19 Nisan 2018 Perşembe
3 Nisan 2018 Salı
Problem zamanı...
2 Kaza oldu:
FailSafe'de yere indikten sonra Cozutma problemi (kontrolden çıkma) ve kaza...
Sonrasında deneme ve Havada Cozutma problemi (kontrolden çıkma), kaza ve kırım...
Problem 1:
FailSafe; Land (Otomatik İniş) olarak ayarlı idi...
İlk denemede Loiter ile havalandırdım ve FailSafe'e geçirdim... 1 sn yalpaladıktan sonra Land moduna geçti ve indi ama yere inince cozuttu. Kontrolden çıktı ve 5-6 sn sonra ters dönüp zor zar durdu... Toprak saha olduğu için kırılma olmadı...
Problem 2:
Kontrol etmek için tekrar deneme yaptım... Pili resetledim... Fazla beklemeden (GPS'e dikkat etmedim) Loiter ile 1.5 m yükseğe havalandırdım... Havada 2-3 sn birşey olmadı ama sonra havada cozuttu ve 5-6 sn kontrolden çıktı... Bu denemede ayaklıklardan birinin yuvası kırıldı...
Sonrasında pek moralim bozulmadı. Daha çok enerji topladım ve heveslendim diyebilirim... Programcı olduğum için böyle sorunları seviyorum biraz :) [ Ama korkmaya ve daha tedbirli olmaya başladım ]
İnternet'te araştırma:
2.ci kaza (havadayken cozutma) GPS yüzünden olabilir. İlk kaza (İnişlerde olan kazalar) ise aşağıdaki yazılım hatası sanırım...
Copter: takes too long to detect landing and trying to disarm causes flipping #2068
Demiş ki : Drone yere indiğini anlayamayıp uçuyormuş gibi davranıyor...
Versiyon 3.2.1'de (benimki) bu problem varmış ve Versiyon 3.3'e (PixHawk) geçince düzeliyormuş... (Tabi ben geçemiyorum)
[ ÇÖZÜLDÜ : Belli bir tarihten sonra cozutmaya başlamıştı. Ben de daha eski bir tarihin parametrelerini yükledim düzeldi... ]
Landing drone flips over and will not turn off?
Kontrol altına almak için Stabilize Modu'na geçin demiş...
Ne olduğunu anlamak için DataFlash Log'ları aktif hale geçirdim... Kumanda modlarını Alt-Hold/Stabilize olarak ayarladım... Kırılan ayaklığı tamir ettim...
Sonra kısa bir denemede Stabilize ve Alt-Hold normal çalıştı...
Yine kısa bir denemede Loiter de düzgün çalıştı...
FailSafe'de yere indikten sonra Cozutma problemi (kontrolden çıkma) ve kaza...
Sonrasında deneme ve Havada Cozutma problemi (kontrolden çıkma), kaza ve kırım...
Problem 1:
FailSafe; Land (Otomatik İniş) olarak ayarlı idi...
İlk denemede Loiter ile havalandırdım ve FailSafe'e geçirdim... 1 sn yalpaladıktan sonra Land moduna geçti ve indi ama yere inince cozuttu. Kontrolden çıktı ve 5-6 sn sonra ters dönüp zor zar durdu... Toprak saha olduğu için kırılma olmadı...
Problem 2:
Kontrol etmek için tekrar deneme yaptım... Pili resetledim... Fazla beklemeden (GPS'e dikkat etmedim) Loiter ile 1.5 m yükseğe havalandırdım... Havada 2-3 sn birşey olmadı ama sonra havada cozuttu ve 5-6 sn kontrolden çıktı... Bu denemede ayaklıklardan birinin yuvası kırıldı...
Tepe Taklak Döndü... |
İnternet'te araştırma:
2.ci kaza (havadayken cozutma) GPS yüzünden olabilir. İlk kaza (İnişlerde olan kazalar) ise aşağıdaki yazılım hatası sanırım...
Copter: takes too long to detect landing and trying to disarm causes flipping #2068
Demiş ki : Drone yere indiğini anlayamayıp uçuyormuş gibi davranıyor...
Versiyon 3.2.1'de (benimki) bu problem varmış ve Versiyon 3.3'e (PixHawk) geçince düzeliyormuş... (Tabi ben geçemiyorum)
[ ÇÖZÜLDÜ : Belli bir tarihten sonra cozutmaya başlamıştı. Ben de daha eski bir tarihin parametrelerini yükledim düzeldi... ]
Landing drone flips over and will not turn off?
Kontrol altına almak için Stabilize Modu'na geçin demiş...
Ne olduğunu anlamak için DataFlash Log'ları aktif hale geçirdim... Kumanda modlarını Alt-Hold/Stabilize olarak ayarladım... Kırılan ayaklığı tamir ettim...
Sonra kısa bir denemede Stabilize ve Alt-Hold normal çalıştı...
Yine kısa bir denemede Loiter de düzgün çalıştı...
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)